  | 
  |  
 
 | 
  |  
 
 | 
A mozdony műszaki helyreállítása
 |  
  | 
  |  
  | 
  |  
  | 
  
Az első állapotfelmérés
 
 
Az M61-esek  különösen szolgálati idejük második felében  igen 
mostoha fenntartási körülmények között üzemeltek. A nyolcvanas évek 
közepétől elmaradtak a járműjavítói szintű nagyjavítások, a 
továbbiakban legfeljebb csak az előírtnál alacsonyabb szintű 
karbantartási munkálatokra kerülhetett sor; a névleges ciklusidőket 
általában többszörösen túlfutotta a mozdonyok főgépcsoportja, 
forgóváza.
  
Az alapítvány alapítói és aktivistáinak egy része  különösen a 
kilencvenes években  aggódva és testközelből figyelhették a 
Tapolcán üzemelő NOHAB-ok sorsát. Az időközben kialakult kapcsolatok 
lehetővé tették, hogy reális képünk legyen a NOHAB-ok helyzetéről, így 
amikor a mozdonyt átvettük, senkinek nem lehettek illúziói a műszaki 
állapotot illetően. Mindezek ellenére sok kellemetlen meglepetés ért 
bennünket a későbbi javítások során, amelyek gyökere az utolsó tizenöt 
közforgalomban eltöltött év karbantartási hiányosságaiban keresendő. 
Az elmúlt években feltárt meghibásodások, kopások ismeretében immár 
kisebbfajta csodának tekinthetjük, hogy a mozdony saját erőből 
érkezhetett meg 2001 végén a Keleti pályaudvar fűtőházába. Mindez 
egyben azt is jelenti, hogy a mozdonyon nagyon sok olyan munka 
elvégzése szükséges, amely nélkül a jármű felelősségteljesen nem 
üzemeltethető.
  
A motor átvizsgálására 2002 februárjában került sor. A gépkönyv ugyan 
nem mutatta, de tudjuk, hogy a motor 1989 decemberében került a 
mozdonyba, miután 1988-ban kiemelték az akkor selejtezett M61-003-ból 
és a tapolcai honállomás műhelyében az adott lehetőségek mellett a 
legteljesebb felújítást kapta. A gépköny futásteljesítmény-nyilvántartása 
alapján az is világossá vált, hogy a motor nem csak a 
Magyarországon utoljára érvényben levő 800000 kilométeres nagyjavítási 
ciklust futotta messze túl, hanem például a főcsapágyak esetében az 
Európában ismert leghosszabb 1,2 millió kilométerest is (ez egyébként 
Norvégiában érvényes). A fődinamó hasonlóképpen egy másik mozdonyból 
származik, és ugyan működőképes, ám állapota így is sok kívánnivalót 
hagy maga után. Mindezek azt vetítik előre, hogy hosszútávon szükséges 
lesz a fődarabok nagyjavítása, ami egyébként az utolsó nagyjavítás 
dátumának (1985.) ismeretében egyáltalán nem meglepő.
   
A motor átvizsgálása több, azonnal javítandó hibát is felderített. 
Három hengerben találtunk törött dugattyúgyűrűket, joggal tarthattunk 
tehát attól, hogy emiatt több hengerpersely is sérülhetett és cserére 
szorul. Az injektorok beállítása is pontatlan volt, ami egyes 
hengerekben a szükségesnél kisebb teljesítményt, míg mások esetében 
túlterhelést és ezáltal az indokoltnál nagyobb füstölést 
eredményezett.
  
A forgóvázak igen erős elhasználódásról tanúskodtak, néhány hordrugó 
jól láthatóan törött volt; a fékrudazat és a csapágyvezetők is erős kopás 
jeleit mutatták. Ennél részletesebben azonban  kikötésük nélkül  
nem ismerhettük meg a forgóvázak állapotát; a vontatómotorokról pedig 
csak annyit lehetett megállapítani, hogy kommutátoraik erősen kopottak 
voltak. A vizsgálat részlegessége ugyan nem deríthetett fényt további 
hibákra, az azonban már így is látható volt, hogy az utolsó méreten 
levő, éles nyomkarimájú kerékabroncsok mindenképpen cserére szorulnak 
a hatósági vizsga előtt.
  
Mindezekhez képest szinte semmiségnek is tűnhet, hogy már 2001. 
december 21-én kiderült: az akkumulátorok teljesen használhatatlanok: 
a motort a mozdony megérkezését követő leállítása után néhány 
másodperccel már nem tudtuk újraindítani alacsony segédüzemi 
feszültség miatt. Az akkumulátorszekrényben tíz évnél is idősebb 
telepeket találtunk.
  
A 2002 első néhány hónapjában feltárt hibák ismeretében a felújítási 
folyamat azon részét, amit a hatósági vizsga megkezdéséig mindenképpen 
el kell végeznünk  vagy azért, mert azok a futásengedély előírt 
feltételei, vagy azért, mert szükségesek a mozdony üzeméhez  a 
következőkben határoztuk meg:
  
 
1. A motor azonnal elvégzendő javításai és újraindítása, melynek része az akkumulátorok cseréje is.
  
2. A kerékabroncsok cseréje, valamint a forgóváz szükség szerinti javítása.
  
3. A levegős- és fékrendszer levizsgáztatása.
  
4. Egyéb szükséges javítások, felújítások.
  
A műszaki helyreállítás eredményei
 
 
Az állapotfelmérést és a stratégia meghatározását követően az érdemi 
munka elkezdését két tényéző hátráltatta. Az egyik a megfelelő műszaki 
háttér  a szükséges pótalkatrészek, dokumentáció és szerszámok  
hiánya. A helyzet enyhítésére belföldön elsősorban szakmai segítséget 
kaptunk, többek között Tapolcáról, ahol a mozdonyok és a karbantartó 
műhely egykori személyzetéből többen is felajánlották segítségüket 
mind a munka, mind az átadható szakismeretek, szaktanácsok terén. 
Mivel külföldi kapcsolataink ápolására és lehetőség szerinti 
folyamatos bővítésére a kezdetektől nagy hangsúlyt fektetünk, ezért 
külföldi üzemeltetőktől és  alkatrészgyártóktól is tudtunk tanácsot 
kérni, valamint új, vagy használt, de a gyártó előírásai szerint még 
beépíthető alkatrészeket beszerezni.
   
A másik nem elhanyagolható tényező az alapítvány nehéz anyagi helyzete 
volt: a nemzetközi viszonylatban is magas, 8,125 millió forintos 
vételár kifizetése ugyanis nem csupán a javításokra korábban 
elkülönített tartalékokat emésztette fel; alkatrészek vásárlására, 
javítások megrendelésére tehát gondolni sem lehetett a kezdeti 
időkben.
  
20022003 során igyekeztünk olyan műveletekre összpontosítani, melyek 
nem kifejezetten költségesek, legfeljebb munkaigényük magas. Ennek 
keretében került sor az akkumulátorszekrény kitisztítására és 
kiterjedt korróziós sérüléseinek kijavítására  ez néhol olyan mértékű 
volt, hogy eltűnt az akkumulátorokat tartó rács is. A 
felújított akkumulátorszekrényt végül felkészítettük a korabelieknél
sokkal kisebb méretű, korszerű akkumulátorok biztonságos rögzítésére
és egyszerű cseréjére.
   
Ugyanígy kitisztítottuk az orrkamrákat és felderítettük az ott 
bekövetkezett korróziós- és fagykárokat (a mozdony B oldalán például a 
vezetőállás fűtésének csövét fagy repesztette szét, amely a Tapolcán 
tapasztaltak alapján csakis a közforgalomból történő kivonás és 
Budapestre szállítás után történhetett meg).
   
A nehéz anyagi helyzet ellenére már 2002 végén megtettük az első 
lépéseket a műszaki helyreállítás nagyobb munkálatainak 
előkészítésére, így megrendeltük azokat az alkatrészeket, melyek 
elengedhetetlenek voltak a motor újraindításához. A dugattyúgyűrűket 
és hengerfej-tömítéseket 2003 első felében ingyen biztosította 
számunkra a skóciai Turner Diesel, amely a mozdonyunk főgépcsoportját 
gyártó GM-EMD alkatrészeinek egyik hivatalos európai forgalmazója 
(azóta az önálló céggé vált Electro-Motive Diesel részben felvásárolta). 
  
2003-ban a munkálatok folytatásaként beszereztük az új akkumulátorokat 
és olajat cseréltünk a légsűrítőben, bevételünk legnagyobb részét 
azonban a kerékabroncsok beszerzésére különítettük el, melyeket a 
MAVEX REKORD Kft. kedvezményes áron szállított nekünk. Ezzel 
egyidejűleg nagyobb lépéseket tettünk a karbantartás műszaki 
hátterének kiépítése terén is, elsősorban a dokumentáció és a 
pótalkatrészek beszerzésének megkezdésével. Először 2003-ban nyílt 
lehetőségünk arra, hogy nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően 
Nyugat-Európában már leállított mozdonyokból saját munkaerővel 
használt, de még megfelelő állapotú alkatrészeket bontsunk ki.
  
2004-ben az alkatrészbeszerzés folytatása mellett leginkább a motor 
javításának szenteltük tevékenységünket. Az év elején megvásároltunk 
öt hordó kenőolajat, melyből három hordónyit az ExxonMobil Hungary 
Kft. térítésmentesen bocsátott rendelkezésünkre. Az év során a 
motorból eltávolítottuk a kenőolajból lerakódott szennyeződéseket és 
elvégeztük az indítást megelőző legszükségesebb javításokat. A motor 
újraindítása ekkor már igen közelinek tűnt, ám a hűtővíz feltöltésekor 
további meghibásodásokra derült fény: szivárgást észleltünk az egyik 
vízszivattyúnál és az egyik hengerben, melynek megbontásakor újabb 
törött kompressziógyűrűt is találtunk. Ezek megjavítása után végül 
csak 2004 őszén került olaj a motorba, melynek varázslatos hangját 
2004. december 12-én, közel három évvel a mozdony átvétele után 
hallhattuk újra. A motor javításáról itt láthathók képek: 
1, 
2.
  
2005 elején a MÁV Északi Járműjavító Kft. segítő kezet nyújtott a 
kerékabroncsok cseréjére és a forgóvázak megfelő szintű, a mozdony 
jövőbeli életét biztosító munkáinak elvégzésére. A munkálatokat 
megelőző egyeztetések és a jármű átállításának adminisztratív 
előkészítése után végül 2005 nyarán vonult mozdonyunk a járműjavítóba. 
A forgóvázakat a mozdony érkezése után nem sokkal kikötötték és 
további szétszerelésre átszállították a forgóvázjavító csarnokba (XIV. 
osztály).
  
A forgóvázak ilyen mértékű megbontása a vártnál lényegesen nagyobb 
elhasználódásra derített fényt. A feltárt kopások, meghibásodások 
gyakran voltak súlyosabbak minden előző várakozásunknál. A 
nyomatéktámok koptatólemezeiből például alig maradt valami, a 
vontatómotorok marokágyai mellett ujjnyi hézagok voltak és akadt több 
darabra törött példány is, a 
forgóvázak hordrugói közül több már 
hosszabb ideje törött lehetett, a rugófészkekben több centiméter 
vastagon halmozódott fel a rozsda és a szennyeződés, eltömítve a 
tisztítónyílásokat. A munkálatok során az alapítványnak anyagiakban 
nehezen kifejezhető segítséget jelentett, hogy a nehézségek 
áthidalásánál mindig bízhattunk a járműjavító vezetőinek és 
dolgozóinak a megoldást célzó pozitív hozzállásában és nagy szakmai 
tudásában. A forgóvázak szétszerelése után megkezdődött az alkatrészek 
mérése, javítása, a helyenként riasztó mértékű kopások és korróziós 
károk helyreállítása. Ezzel egyidejűleg saját kivitelezésben 
lehetőségünk nyílt néhány tetőelem leemelésére, ezáltal a korrodált 
helyek kijavítására, a kötőelemek cseréjére és a tetőszigetelés 
felújítására, valamint a vezetőállás tetőburkolatainak felújítására, 
cseréjére is. Éltünk a járműjavítói technológiák kínálta lehetőséggel 
a vonatfűtő kazán kiemelése esetében is, melynek újbóli üzembe 
helyezését és hosszútávú használatát nyugat-európai vasútbarát 
egyesületekhez hasonlóan mi sem tartjuk ésszerűen kivitelezhetőnek, de 
a kazánt kiállítási tárgyként megőrizzük.
  
2006-ban a forgóváz javításával egyidejűleg megkezdődött a 
főlégtartályok nyomáspróbát megelőző leszerelése is. Újbóli 
beépítésükre módosított, a MÁV által is jóváhagyott 
felfüggesztést terveztünk, amely lehetővé teszi, hogy a légtartályok későbbi 
vizsgáztatása alkalmával azok egyszerű eszközökkel, egyenként is 
kisüllyeszthetők legyenek. Döntésünk helyességét utólag igazolta, hogy 
a tervek elkészülte és jóváhagyása után hasonló megoldással 
találkozhattunk Norvégiában is, melyet az ottani államvasutak már 
korábban bevezettek. A főlégtartályok leszerelésére és nyomáspróbájára 
2006 végén kerülhetett sor.
  
2006-ban megtörtént a 
kerékabroncsok cseréje is. A forgóváz törött 
vagy kifáradt rugóit újakra cseréltük, melyeket a BIM Rugóipari és 
Szolgáltató Kft-től térítésmentesen kaptunk. A FAG Magyarország Kft. 
csapágyakat bocsátott rendelkezésünkre, az M61-es sorozat gépezeti 
berendezéseinek gyártója, az amerikai Electro-Motive Diesel pedig a 
vontatómotorokhoz szállított szénkeféket jelképes áron. Ezúton is 
szeretnénk kifejezni köszönetünket a járműjavítónak és minden más 
cégnek, amely segítségünkre volt abban, hogy a lehetőségekhez képest 
igen hatékonyan használjuk ki a hónapokat, melyeket mozdonyunk a MÁV 
Északi Járműjavítóban töltött. Külön örömünkre szolgált, hogy a 
járműjavítóban a munkálatok megtervezésekor és kivitelezésekor az első 
perctől kezdve egyenrangú partnerként és nem laikusként kezeltek 
bennünket.
  
2007-ben megtörtént a főlégtartályok visszaszerelése, immár az 
általunk tervezett módosított felfüggesztéssel. Megkezdődött a 
forgóvázak összeszerelése is.
Mindemellett saját erőből folytattuk a 
mozdonyszekrény és a tetőelemek korróziós hibáinak kijavítását, a 
vonatfűtő kazán után maradt nyílások lezárását és a tetőelemek éleinek 
leszigetelését. A belső burkolat részleges felújításához az EMG Metall 
Lemeztechnológiai Kft. kedvezményes áron gyártott számunkra perforált 
lemezeket.
  
2008 januárjában a mérlegeléssel lezárultak a járműjavítóban végzett 
munkálatok és így alapítványunk mozdonya 2008. február 20-án 
visszatérhetett telephelyére, a Keleti pályaudvar fűtőházába.
  
Amíg a mozdony a járműjavítóban tartózkodott, az érdeklődőknek alig 
akadt lehetőségük a gép megtekintésére. Támogatóinkat és a vasútbarát 
közösséget ezért mihamarabb egy nyílt nappal kívántuk kárpótolni a 
több éves várakozásért, melynek előkészítéséhez a mozdony visszatérése 
után azonnal nekikezdtünk. Ennek részeként be kellett fejeznünk a 
járműjavítóban saját kivitelezésben megkezdett, de a mozdony 
hazaszállítása miatt félbemaradt munkáinkat, melyek elvégzése 
elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a mozdony biztonságosan látogatható 
legyen.
  
Eltávolítottuk a mozdony B oldalán a kazán közel négy évtizedes üzeme 
okozta vastag olajos, nedves szennyeződést, amely  tűzveszélyes 
lévén  addig akadályt jelentett a további munkák, elsősorban a 
hegesztés előtt. Ilyen művelet volt a padlómerevítők behelyezése, 
mellyel a kazán kiemelése és a kazánszekrény átméretezése miatt 
keletkezett hézag áthidalása kezdődött. Ezután a vezetőálláson új 
padlóelemet készítettünk, és a géptérben is új járdalemezt helyeztünk el
a kompresszor és a vezetőállás hátfala közé.
  
A több éves szünet után végül 2008. november 15-én, mozdonyunk 45. 
születésnapján tarthattunk újra nyílt napot, melyen előadásokon 
mutattuk be a járműjavítóban töltött időszak eredményeit, a fűtőházban 
pedig maga az ünnepelt is megtekinthető volt  járó motorral.
  
A nyílt napot követően kezdődött meg a levegős rendszer felújítása és 
levizsgáztatása, mely 2009 májusára zárult le. 2009 hátralevő része 
a folyamatosan végzett egyéb javítások mellett a hatósági vizsgára 
való felkészüléssel telt.
  
2010. január 19-én alapítványunk mozdonya a BudapestGöd szakaszon 
sikeresen teljesítette a hatósági futópróbát és megszerezte a 
futásengedélyt, így a hazai vasúthálózaton mindenhol közlekedhet, ahol 
ezt a tengelyterhelés korlátozásai megengedik. 2010-ben a mozdony 
számos alkalommal volt látható az ország vasútvonalain, többek között
első különvonatunk élén is.
  
2010 decemberében mozdonyunkat további javításra megállítottuk. Az 
elvégzendő munkák közül legfontosabb a motor hűtőjének cseréje. Ezt 
fődarabcserével oldjuk meg az előző években külföldről beszerzett 
hűtőtető megfelelő átalakításával. Módosítjuk a mozdonyban a 
kapcsolódó csövezést és kábelezést, melyek a jövőben megkönnyítik majd 
a hűtők cseréjét, javítását.  A hűtősorok nyomáspróbája 2011 elejére 
sikeresen megtörtént, és az új tetőelem lakatosmunkáit is nagyrészt 
elvégeztük.
  
Emellett a régi helyett új, 
gyári motorvédelmet szereltünk fel, a 
továbbiakban pedig revíziót tartunk a motoron és folytatjuk a villamos 
rendszer felújítását szintén új, eredeti ill. felújított alkatrészek 
felhasználásával.
  
A helyreállítás további lépései
 
 
A futásengedély megszerzése  és annak természetes folyományaként 
az első út  után kerülhet sor további javításokra, melyek költségei 
összemérhetők az alapítvány éves átlagos kb. 3,54 millió forintos 
bevételével, bizonyos esetekben pedig többszörösen meg is haladhatják 
azt. A teendők fontossági sorrendjének meghatározásakor figyelemmel 
kell lenni arra, hogy a jármű a hatósági vizsgáig jóformán csak a 
létfontosságú javításokat kapta meg, a hosszútávon stabil üzemhez 
viszont az eddigieknél teljesebb műszaki helyreállítás szükséges. Az 
eképpen későbbre halasztott javítások a következők:
- Folytatni kell a motor 2004-ig elvégzett karbantartási 
munkálatait. A korábban említettek alapján szükséges lesz egy 
nagyjavítás, amelynek része a főtengely és a motor főcsapágyazásának 
vizsgálata és a csapágyak szükség szerinti cseréje. A mozdony minél 
inkább folyamatos üzeme szempontjából legelőnyösebb a fődarabcserés 
javítás lenne.
 - A mozdony fődinamója üzemelésének egész ideje alatt nem kapott 
igazi nagyjavítást; ennek bepótlását a mozdony életkora már önmagában 
is indokolja.
 - Át kell vizsgálni a mozdony kábelezését, a reléket és a 
kontaktorokat, valamint a segédüzemi gépeket  ezek a műveletek már a 
mozdony korábbi üzeme alatt is esedékesek lettek volna. A villamos 
rendszer felújítását részben már megkezdtük és lehetőségeinkhez képest
folyamatosan végezzük.
 - Szintén a hatósági vizsga után kerülhet sor a mozdonyszekrény 
korróziós sérüléseinek felszámolására. Ezt a mozdony átvétele óta 
a nagyobb munkák közti időszakokban folyamatosan végezzük  ennek 
részeként újította fel a vezetőállás-ajtókat az időközben megszűnt MÁV 
Dunakeszi Tanműhely (képek 
itt). A mozdonyszekrény lakatosmunkái során kell 
elvégezni azokat az átalakításokat is, melyeket más, NOHAB-okat 
üzemeltető vasúttársaságok már megtettek (pl. levehető rács a mozdony 
oldalán), melyet a külső-belső fényezés, a gyári- és pályaszámtáblák
pótlása és a belső burkolatok cseréje követ.
  
 Vissza 
 
 
 | 
 
 |  
 
 |